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CNCルーターの苦悶⑦ 恐怖の脱調

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2026年1月中旬   この内容は、 CNCルーター導入検討段階から、 ①→②→③④⑤⑥とシリーズになっており、 今回⑦回目となります。     これまでの内容 ページ下部の 「部品作成・工房・CNC」 先ずは前回の続きから、 環境整備です。 アルジェイドに5cmのマスを書いていき   M6ネジの下穴である、φ5mmの 穴をあけていきます。 80か所穴開けた・・・   M6のネジをタップしていきましが、 折れました( ;∀;)   近くのホームセンターで、 新しいM6タップを購入 折れたタップはエキストラクターでも取れず・・・ 砕いて削って放置('◇')ゞ   80か所タップ完了 556を差しながら、マキタで行けました。  マキタで面取りも実施。 この一件では、マキタドリルが大活躍してます。   ルーターにクランプで固定して、 平行だし、微調整   ルーターのヘッド部分にカメラも装備します。 カメラで目視・中心だしして、 そこからX??mmY??mm移動で、 スピンドル中心を出す予定です。   ごてごてになってきました・・・ 再び、防音BOX内へ移動 ヘッド部分 加工準備完了? 今回は、ノギスで正確に、 GコードのX-Y出力パルスを調整します。 このノギスは、 前の会社の廃棄物から拾ってきて、 自分でOHして使えるようにしたものです。 (まれに数値が飛びますが。)  ヘッドでノギスを直接移動  Gコードのコンソールで入力。 $$で一覧表示。 $100=?? で数値入力 G100がX、G101がY、G102がZ軸 G100=40 →最終値40.08 G101=40 →40.00 G102=400 →405.00   この数値変更で、 ほぼX-Y-Zの移動量が正確になりました。     30000rpmMAXで加工再開!(^^)!   すごい。 ルーターの軸ブレがないため、 非常になめらかで音も格段に静かです。 が、 しかし、 加工が完了する前に、 脱調のような現象が発生、緊急ストップ。 激しい音と共にコースを外れ始める・・・   溶けたアルミが、 エンドミルの溝に溶着していました。 ...

CNCルーターの苦悶⑥

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2025年12月     2025年9月試作開始~ →CNCルーター①→②③④⑤があり、 今回⑥回目となります(笑)   これまでの内容 ページ下部の 「部品作成・工房・CNC」         色々楽しすぎて、 わざとトラブルを、もっと~と やってる部分も少しあるような(^_-)-☆ (ヾノ・∀・`)ナイナイ  穴あけ+タップ中                                       M12のタップ加工、 マキタのドリルで行けるかと思いましたが、 M12は大きすぎてきつい様子。 手加工でタップしました。 インパクトならいけるかも?   〇完成した部品  外観も精度もボロボロながら、  一旦は簡易的に4部品完成させて、  MR-Sに取付、試作品のテスト行いました。   MR-Sシート補修・試作テスト・帰省  〇CNCルーターの課題  高剛性のフライスでもないし、  マシニングセンターでもありません。  業務用の剛性のたかいルーターでもない。    1000-5000rpmでゴリゴリ削るような、  本体の剛性もなく、スピンドルのトルクも  ありません。  スピンドルは所詮、木工用のルーターです。     今後の方向性~  〇加工条件としては、  高回転で薄く軽く、  まぁまぁのハイスピスピードで削り取る、   そんな感じの加工方向です。 〇本体の課題としては、  スピンドルの回転とパワーと、  回転の精度をUPする必要があります。  本体の剛性もUPすると同時に、  ワークの固定方法も考える必要があります。       ☆音の大きさとアクティブ消音に関しては、   ①位相を逆にして再生して、音量を調整   したところで、完ぺきに音の波が、   打ち消しあうということはとても   難しく、ちょっと調整した位で音を   消す(小さくする)には至らず。NG  ②別の効果がありました。   PC...