CNCルーターの苦悶③

2025年11月~12月
 
その①その②からの続きです。
 
 
まぁ、とりあえず機材を配置。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
扉に穴あけ、窓作る準備


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

結局、CNCルーターのボードの高さ調整や、
ネジ締め部では完全に調整しきれず、
MDFボード表面を削って、直接機械の平面だし~
平面出しと同時に、
機械的な垂直ライン(左側0.1~0.15mm)の段差
も作れていい感じ。 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この段差に合わせて、部材を固定すると直角OK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gコードの$100-101-102を微調整して、
実際の移動距離と実寸を合わせます。
→のちに、デジタルノギスのバー(本尺)を
 移動させることで、より正確に調整
この時点では目視レベル(±0.1程度)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

可動軸に対する直角、何度も再調整


 
 
 








防音効果の圧倒的不足を確認し~
 〇絨毯導入
 〇防音BOXの下にクッション
 〇防音BOX内にもクッション追加










振動も対策~スポンジ+











下からスポンジ→板→防振ゲル→板→本体(笑)













壁用接着剤で防振マットを着ける













防音対策もばっちり・・・のつもり。
のちに気づく、全然バッチリではなかったけど。

 
 
 






全面完成












のぞき窓を切り抜き












窓にアクリル板(5㎜厚)を張り付け、
さらに扉のふちに枠取り、防音効果を高める・・・
(のちに、全然不足を実感することとなる)

 








この時は良い感じに見えた・・・












取っ手もついたぞ












ドアの内側にもコルクシート












ちょっと稼動させてみると・・・
爆音www(笑)
 
で、
吸音マット追加中~
効果は?、かなり限定的だった(苦笑) 
両面テープで

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
見た目は立派!完全防音・・かも

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
完成したと思っていた・・・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
奥さんと記念撮影

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XYZ位置だしジグ設計中


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
苦労の末~加工開始できると思い、
いよいよ
本格的にアルミを削っていきます(^^)/


 
CNCルーターの苦悶④へ続く~
EOF
 

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