CNC更新情報(快適なアルミ切削への道、音・切粉対策追加、カメラ新規、バレル研磨機購入)
2026年3月21日
ここ最近、
色々大人の事情で、アルミ切削を
進めることができていません。
まぁまぁ、
山梨・岡山・熊本行き来しています(*'▽')
その合間で少し、
CNCによるアルミ切削、進めています。
切削の苦悩プロローグ~その⑨までのブログ、
その続きとなります。
〇A4用紙を折って、畳んで、
ゴムスプレーして・・・
蛇腹を作成、切削の切粉よけ作成。
以前の、段ボール切り貼り仕様からの
アップグレード(^_-)-☆
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| マステでつなぐ・・・ |
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| クリップ止め、簡単切粉対策(^_-)-☆ |
〇更に、ジャバティーストレートで、
追加の切粉対策
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| ジャワティーがうまい |
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| 耐久性も、再作成もgood |
〇冷却エアー+オイル噴霧用の、
アルミパイプも、確実にエアーを
切削面に送り、切粉を吹き飛ばせるように、
形状を作り直し。
〇ダイソー300円の水タンク導入
それぞれ1L、3L、6L、9L、12L
の水を入れて防音ボックスの上に乗せる。
アクティブ消音。
それぞれ水の量が共振する感じで、
特に3Lの水が結構振動する。
→によって、音(振動)の低減を図る。
→まぁまぁ、効果を感じる( ゚Д゚)(笑)
→もっと増やす必要あり。
+以前追加した、防音ゲルシートの写真も。
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| 車防音用のアマゾンゲルシート、まぁ効果あり。 |
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| ダイソー300円の水タンク |
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〇位置だし用のWebカメラ、
大きすぎるので撤去。
代わりに、ファイバースコープカメラを
設置しました。
→画質の大幅UP。
→小型化+LEDライト内臓。
→固定ピント(AFなし)のため、
常にピントが安定。
いいことづくめでした。
※だたし、失敗談あり。
はじめに、スマホ専用のファイバーカメラを
購入し、USBケーブル変換で、
PCに接続しましたが、
特殊な規格で、PCでは認識せず。
スマホでも、メーカーの専用ソフトを
入れなければ認識できず。
→某国製のソフトの為、入れたくない、
使えず(無駄な買い物)
なにやら、最近中華製品ではやっている
規格みたいで、一応、他のメーカーの
PC用ドライバーを入れて認識する方法が
あるようでしたが、
そのメーカーもちょっと・・・
で、初めからWin標準USB規格のものを
買いなおししました。(3000円損失・・)
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| 仮付け |
良い感じではあるのだが・・・
音を気にしなくてよい、工場探しが急がれる。
('◇')ゞ
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| バレル研磨機、購入 |
製品の仕上げとして
バレル研磨機を購入しました。
まだ、使ってみていませんが、
植木用の小石や、水槽用の石も購入(笑)。
次回以降、研磨テストしていきます。
最終のアルマイト処理は、
今のところ、外部委託予定です。
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私、このCNC購入から、
防音ボックス作成やジャバラ、切粉対策等、
XY位置だしプローブ等、
ほとんど、他人のブログ等参考にせず、
勝手に自分でしらべ、考えて試行錯誤、
作成していきましたが、
最近、色々な人のブログを参考にしていたら、
皆同じようなボックス、防音対策、
切粉対策等、結局行きつくところは同じだ~
って、強く感じました。
人間、やることはみな同じ(笑)
XY位置だしプローブに関しても、
完全に自分の独自で考えた傑作!と
思っていたら、
同じようなもの作ってる人が山ほどいて
(*_*;(笑)
ほか、吸音スポンジやもろもろ・・・
色々しらべて、ホームセンター通って、
良いもの発見・・・・!
って思って使っていたら、
やっぱり皆同じようなところへたどり着き(笑)。
大きく違うのは、
私は、最低限機能すれば、見た目や
工作のきれいさは気にせず、機能するように、
簡単に作っている。
他の皆様、
本当にきれいに、詳細に、ていねいに、
作業、作成されており、関心します。
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以前に書いていなかったので、
CNCでの寸法精度について記録します。
〇卓上CNCは剛性が低い。
もの、メーカー、価格により色々ですが、
剛性が高く、バックラッシュ(遊び)が
少ない方がよいのは確か。
しかし、プロユースの数百~数千万円の
加工機にはかなわない。
〇どうやって加工精度を出す?
①できるだけ補強を入れたり、
ガタ、バックラッシュを詰める。
②無負荷・空移動での制度を詰める。
本体の可動軸に対する直角・水平だし。
Gコードでの実移動量との差分調整。
回転軸の直角・水平と、
回転制度のよいスピンドル選定。
③荒取り時は、寸法気にせずガンガン削る。
仕上げ加工時に、
その限られた、本体剛性の中で、
よれ・ズレをできるだけ抑えるように、
高回転で薄く軽く削って仕上げる。
〇切削開始当初は、
平気で0.1~0.5mm程度の寸法ズレ発生。
オイルミストした時など、1mm近い
寸法ずれがありました。
→今は、さすがに百分台のブレはありますが、
0.05内程度の誤差で切削できています。
そんな感じで進めています。
日程は押していますが、工程は順調(^^♪
良い感じです。
EOF



























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